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Sia

cici7's Question
Math
Posted 5 months ago
太精剪了

1、	案例一:泓光ZT110VSD变频器报警(开机sop)
一、问题描述:
7.14客户报修:主变频器报警,开不了机
现场情况:历史事件中存在几个主变频器报警停机记录,主电机变频器转换器过热报警,故障代码为17176。故障复位试开机,马上报警并停机,故障代码为17176。
进行盘车,无法盘动,拆开进气阀,发现转子生锈,大颗粒铁锈使转子卡死
        检查吹扫装置未安装。咨询客户发现从六月初开始停机,运行时间太少,停运期间未进行手动盘车。且客户不知道如何盘车。
施工方到场,表示开机时询问过吹扫气源是否需要安装,得到否定答案;检查工单,未提及关于吹扫气源的相关问题

讨论:
1、	转子生锈卡死的原因:吹扫装置作用?盘车作用?
2、	施工方?代理商?终端客户?AC?责任归属?如何避免

结论:
1.	严格按照SOP执行
2.	将问题体现在工单,留下文字












案例二:海泉化学ZH2850-5 FS3.5
一、	问题描述:
1.无法开机,开机报主机1振动高,查看报警,主机1振动73微米,主机2振动26微米。
2.客户运行当日振动值一直保持在17微米以上,然后持续增高,直到无法开机.
3.当日运行时,机器频繁加卸载。
4.开机时,第一次经常油压低报警,需要2次才能启动。
5.7月18日检查完后,开机加载运行振动值分别17、15微米,观察使用到现在振动值增加到32、20微米。

讨论:
1.	振动异常原因
2.	油压低
3.	
现场工作:
1.	测量振动传感器电压7.2V,7.3V正常,拆检传感器无损坏,线路连接正常;盘车测试振动值1-2微米。
2.检查主机1叶轮无脏污,无变形,无磨损。主机2叶轮无脏污,无变形,轻微划痕,不影响叶
轮功能。
4.	拆检主机轴瓦,未见磨损。
4.齿轮箱内齿轮未见磨损断裂,盘车转动顺畅,无异响。
5.主轴承初步检查未见磨损,确认需进一步拆检。
6.使用对中表测量跳动量,主轴0,大齿轮平面1英丝,主机1侧1英丝,主机2侧2英丝;
7.测量对中数据,平面0,2,1,-1,外圆0,1,-2,0,单位0.001英丝,符合标准。
8.运行时,油压稳定保持在2.0bar,说明主油泵没问题。只在启动20S过程中,最后3秒易出现
油压低报警,辅助油泵延迟关闭时间由5S修改为20S,覆盖开机过程。启动测试正常;

方案:增加摩擦片,客户不停机,不签字






案例三:怡宝ZR132VSD空压机设备齿轮箱润滑油乳化(极端工况下排故)
背景:
2024/6/20号发现ZR132VSD空压机设备齿轮箱润滑油乳化,设备运行时间282h、加载66h,该机器于2024/4/14开机调试
1,	观察油位视镜,显示内部液体透明并参杂液态水;
2,	检查齿轮箱呼器有气体吹过液体的咕噜声音,确认齿轮箱内部润滑油满到呼吸器口,但是润滑油没有超过溢流口;
3,	现场打开齿轮箱放油口,底部释放出约一桶(20L)的冷凝水和2桶(40L)左右的乳化润滑油;齿轮箱表面有结露现象;客户现场储气罐、管道过滤器、压缩空气管道表面有大量结露现象;
4,	打开高低压转子和中后冷疏水器内部检查,转子和疏水器表面干净不结露生锈现象;
5,	齿轮箱呼吸器过滤器图片,因客户管道为不锈钢材质,吹扫气体是否含水从过滤器表面无法确认出来;
  
 

讨论:
1.	原因分析,如何检查
现场工作:
1,	吹扫气体安装取口经过储气罐-DD-FD-PD-QD-PDP-主管道上方演示1.5米高,符合安装要求;由于管道均为不锈钢管道,单从吹扫过滤芯表面无法判断出是否过水;
 

2,	检查冷干机运行温度露点在3-5°C间,冷干机和管道过滤器排水器工作正常;
3,	拆卸油冷却器,使用压缩空气打压并放水测试无冒泡现象,通水(6bar压力)打开油冷却器排油口观察24H,未发现有液态水流出,只有一小部分残留润滑油;
 
4,	将油冷却器恢复上后排放齿轮箱内部残留润滑油和水,空压机冷却水保持进水压力6bar,出水压力5bar的状态下持续观察测试1周,齿轮箱没有在排放出液态水,并让客户继续观察22天后也未发现有液态水流出;
 
5,	在中冷加入压缩空气,测试齿轮箱是无串气现象,检查中冷单向阀方向和阀芯正常;
   
6,	发现故障时,发现客户现场空压机齿轮箱、中后冷外壳、储气罐、管道过滤器、管道等表面有大量冷凝结露现象;



结论:
1,	通过上述检查和现场22天保压测试观察,排除了齿轮箱内部和油冷却器内漏导致齿轮箱进水现象;
2,	机器发生故障时刚好该区域连续2个月的持续降雨和梅雨季节,客户厂区在武夷山地貌山区,空压机房属于阴冷潮湿环境;检查边上3台未调试的ZR机内部吸湿纸已经非常潮湿,客户目前用气量较少导致机器频繁启停,而启停间隔时间过长齿轮箱内外温差变化过大,齿轮箱内部与外部是相通的,如果在特定条件下(如:环境湿度大、内外温差大的条件下),当内外温度持平时就会发生冷凝结露;而该现场具备了以上条件,初步判断为机器启停频繁、待机间隔时间过长,导致齿轮箱壳体温度变化过大造成内部冷凝结露导致泡水;
3,	由于发生故障时冷干机是否投入使用我们目前无法验证,不排除吹扫气源含水导致齿轮箱进水;
4,	为了尽快帮助用户恢复设备运行,我们先申请润滑油和油过滤器。现场检查机器内部高低压转子轴承、齿轮箱齿轮和齿轮泵无锈迹现象,表面目测正常。并使用新油进行预润滑,冲洗内部残留液态水并排放后加注新油恢复运行。在油位镜上标注运行和停机静止后的液位,并让用户每周记录液位变化情况;
5,	截止2024/8/15号现场反馈设备润滑油液位正常。

二,	解决方案:
1,	现场培训用户操作人员,讲解无油空压机理论知识、日常巡检、ZR系列停机注意事项、吹扫气源的作用、冷干机未开机对吹扫气源的影响等,加强用户操作人员的理论知识和日常巡检等注意事项,确保后续空压机稳定运行;
2,	对于在此极端工况条件下,建议加装齿轮箱&吹扫和油呼吸气源加装伴热带,确保设备本体在此极端工况不会出现冷凝现场。


将上述文案变成ppt文案,尽量精简有逻辑
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Answer from Sia
Posted 5 months ago
为了将上述案例文案转化为PPT文案,我们可以按照逻辑结构进行精简和整理。以下是一个可能的PPT文案框架:

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 案例一:泓光ZT110VSD变频器报警(开机SOP)

# 问题描述
- 客户报修:主变频器报警,无法开机。
- 故障代码:17176(转换器过热报警)。
- 现场检查:转子生锈,无法盘动,未安装吹扫装置。

# 讨论
1. 转子生锈卡死的原因:
   - 吹扫装置的作用。
   - 盘车的重要性。
2. 责任归属:
   - 施工方、代理商、终端客户的责任。

# 结论
- 严格按照SOP执行。
- 在工单中记录问题,留下文字证据。

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 案例二:海泉化学ZH2850-5 FS3.5

# 问题描述
- 无法开机,主机1振动高(73微米)。
- 运行时振动值持续增高,油压低报警。

# 现场工作
- 测量振动传感器电压正常。
- 检查主机叶轮和轴瓦,未见磨损。
- 油压稳定,辅助油泵延迟关闭。

# 方案
- 增加摩擦片,客户不停机,不签字。

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 案例三:怡宝ZR132VSD空压机设备齿轮箱润滑油乳化

# 背景
- 发现润滑油乳化,设备运行时间282小时。
- 齿轮箱内部液体透明,含水。

# 现场工作
- 检查齿轮箱呼吸器和冷干机,未发现问题。
- 进行保压测试,未发现液态水流出。

# 结论
- 机器故障与环境湿度、温差变化有关。
- 建议用户进行操作培训,确保设备稳定运行。

# 解决方案
1. 培训用户操作人员,讲解设备理论知识和日常巡检。
2. 加装伴热带,防止冷凝现象。

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这个PPT文案框架可以帮助观众快速理解每个案例的核心问题、讨论内容和解决方案。

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